设备故障分析报告【优秀5篇】
设备故障原因分析,涉及多个因素,需进一步调查与验证,以确保后续运行的安全与稳定。如何有效预防类似问题发生?以下是网友为大家整理分享的“设备故障分析报告”相关范文,供您参考学习!
设备故障分析报告 篇1
单位名称:第一文库网审核:年月日
一、事故(故障)前运行方式及负荷情况
1.运行方式:
************
2.负荷情况:
************
二、事故(故障)现象
填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。
三、事故处置经过
对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。
四、事故停电范围及损失情况
对事故造成的`停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。
五、事故后的相关检查和试验
1.保护检查情况:
************
2.设备电气试验情况:
************
六、事故原因分析
根据站内故障录波图图及相关报文信息分析,简要描述
故障现象经过,具体按照以下格式要求叙述:
1.****保护动作情况分析
根据保护类型及动作行为情况分别描述,可按照
3….分项说明。
2.设备损坏原因分析
描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。
七、事故暴露出的问题
根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。
八、防范及整改措施
为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。
附件:
故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。
设备故障分析报告 篇2
随着市场经济的快速发展和中国加入WTO,企业面临的竞争压力和成本压力愈来愈大,最大限度地降低生产成本和提升经济效益成为企业追求的目标,在这种背景下,产生了所谓的0概念和1概念(暂称之)。0概念即0投拆、0损害、0库存、0泄露、0排放、0污染、0次品、0废品、0等待、0停机、0缺陷、0故障、0事故等,1概念即产品质量第一、工作质量第一、服务质量第一、安全第一、效益第一、用户第一、一流企业、一流产品、一流员工等,在各方面追求卓越和完美成为企业发展的方向和动力。
1概念
设备零故障是零概念的一种。就是在设备故障发生之前,运用适当的维修策略消除故障隐患和设备缺陷,使设备始终处于完好工作状态。
对零故障概念的理解应把握以下几条:(1)零故障并非设备真的不发生故障,而是全力杜绝故障的发生,维持稳定的生产和经营秩序。零也并非绝对值为零,而是以“零”为目标来制定设备管理目标。推行零故障管理并不能保证100%不发生故障,但通过这一过程,可以使故障减少到接近于“零”的程度,使设备运行处于受控状态,设备检修处于计划状态,备用设备处于可用状态。(2)零故障是一个系统性的概念,单台设备或机组实现零故障并不难,但如何使它的停机检修对生产的影响降至最低点则是一个复杂的问题,必须综合考虑生产流水线设备的整体状况和生产系统的综合经济效益。
2设备故障原因简析
从设备寿命周期看设备故障,可以分为两类:(1)先天性故障。由于设计、制造不当造成的设备固有缺陷引起的故障。新型设备出现先天性不足可以理解,改进设计制造是设计制造者的责任,也是使用者的责任;技术改造是改进设备性能、甚至实现设备终生无大修的重要措施。(2)使用性故障。由于安装维修、运行操作、设备自然劣化等因素引发的故障。对此类故障,要研究现有管理规程、操作规程、润滑规定是否合理。要改进不合理的规程,还要研究优化生产工艺和设备运行方式。
设备故障的人为因素。严格地讲,设备的先天性故障是人为因素故障,它除了与设计制造者的水平、责任心有关外,还受科学技术发展水平的制约。设备投入运行后,精心操作和日常管理成为最主要的人为因素。
3实现设备零故障的途径
设备零故障管理是一项复杂的系统工程,其管理过程是全方位的。它要求全员参与(从主管到操作者、维护者)、全过程体现(设备一生管理各个阶段);实现设备零故障管理的过程,也是完善企业文化的过程。实现设备零故障管理,必须建立新的设备管理理念和新的心智模式,最重要的如:(1)传统理念认为“设备故障是肯定要发生的”;新理念认
为“设备故障是人为造成的,因此,只要通过人的努力,设备故障是完全可以避免的”。(2)传统理念认为“人是会犯错误的”;新理念认为“人能够避免错误”。(3)设备可以终生不大修,而以小修、项修代替大修。
建立国际级企业的必由之路。可通过以下途径实现设备零故障。
通过减少设备缺陷来降低故障发生概率。设备缺陷引发设备故障,设备故障引发设备事故。“千里之堤,毁于蚁穴”,实现设备零故障要从减少设备缺陷开始。减少设备缺陷的活动如下:(1)3S活动(最基本活动):整理、整顿、清扫;(2)5S活动:整理、整顿、清扫、清洁、素养;(3)6S活动:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全;(4)“7S”活动:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,
随着时代的发展,“S”的数量会越来越多。但最基本的活动是整理、整顿和清扫等,所以也有人说工厂管理“始于整理、整顿,终于整理、整顿”。
实行标准化管理。减少缺陷的活动是一个螺旋式上升的过程,达到理想状态要经过无数次的PDCA循环。在推进过程中,必须建立标准化的作业文件,不论事务大小、重要程度如何都应如此。标准化是前述活动的基础和轴心,是一切管理工作的灵魂。在实施零故障管理的过程中,标准化应具有更普遍的意义,它涉及设备管理的方方面面,如新引进设备质量验收标准,检修设备质量验收标准,不同设备的标准化检修作业,设备维护的标准化作业(日常维护工作内容、定期维护工作内容等),设备拆组装的标准化,房所管理和运作的标准化等。具备实效的标准化工作可有效避免设备隐患的存在,及重复性错误和故障的发生。
在设备一生管理的各个阶段,都必须重视零故障管理工作。设备一生管理包括设计、制造、采购、运输仓储、安装、运行、报废等。从设备设计到运行的各个阶段,都应强调设备的零故障管理。
4实现设备零故障的具体措施
(1)设备点检管理:设备管理者做到对设备心中有数,也就是设备受控,只有当设备管理者真正有效的掌握了设备的状态以后,实现优化检修和状态检修才有了扎实的基础。如果设备的状态搞不清楚,也就不可能正确决策。因此加强设备的点检管理是零故障管理的基础。(2)即时性检修管理:建立在一、二级点检的基础上,对操作方和维修方的点检发现的问题安排时间或利用更换工艺件时间予以实施,以维护设备的可运行性。(3)定期检修管理:根据检修计划安排对设备进行平常无法进行的带有月修性质的检修和设备的定期更换。将此轮生产过程中点检发现的问题、且未能在即时性检修中处理的设备隐患进行维护。(4)月修、年修管理:月度主要对生产有较大影响的设备故障(隐患)进行检修,月修也是定修的一类,对定期检修未能处理的设备问题予以处理,以期达到设备的良好运行,必要时也可适当进行小的技改和设备的持续改进。(5)设备抢修管理:是指停产或不停产的情况下,对设备出现的故障、事故进行紧急处理和修复。要举部门之力,共享所有资源(人力资源、备件资源),以期在事故发生后尽最短的时间恢复生产。(6)技术攻关管理:对困扰生产的设备问题、对故障频发的设备、对维修工作量大的设备隐患,随时组成攻关小组,整合资源、集思广益,以解决问题或至少保障生产为原则展开攻关。(7)基础管理:基础管理工作是各项设备管理工作的基础,它贯穿于设备管理工作的始末。包括凭证管理、数据管理、档案资料管理和规章制度管理。凭证管理是用于记录设备管理和技术活动的书面资料;数据管理是指通过对数据收集、处理加工和解释,使其成为对管理决策有用的信息;设备技术档案是指在设备管理的全过程中形成,并经整理应归档保存科技文件与资料,通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的设备档案;规章制度的管理,是指规章制度的制订、修改与贯彻落实。(8)备件管理:备件管理是一项复杂繁琐的工作,对设备备件进行规范、科学的管理,对于减轻企业库存压力,缩短设备维修停机时间,盘活资金链,降低最终产品的成本具有积极的推动作用。(9)定期更换管理:总结备件更换周期,多发故障设备对其备件进行定期更换。避免设备在线故障的发生,减少故障的停机率及减轻工人的劳动强度。(10)技改管理:技改管理是设备管理工作的一个重要环节。设备管理部门对技改项目实行统一归口管理,实施流程负责、责任到人的管理机制,并在部门内实行项目终身负责制。
结语
设备零故障管理是一个持续保持和不断完善、提高的过程,只要措施得当,管理管理到位,并持之以恒,零故障的目标并不是一个口号,是实实在在可以实现的。
设备故障分析报告 篇3
线路故障
线路故障原因
变电所线路故障一般是由于线路老化和质量不完善,因此有可能受到雷击或其他气候条件变化的影响。
另一方面,由于户外电缆头制作工艺方面存在缺陷,抵御和预防雷电性能较差,这就容易造成电缆头被毁,导致线路跳闸。
此外,树障是引起线路故障的一个主要原因。
由于在植树中并没有考虑到线路问题,因此植树存在的安全隐患也是需要预防的。
总之,线路故障主要就是线路本身的问题或外力所致,而外力来自人为的破坏居多,私自操作变压器或切割电线导致线路电路从而发生故障等。
线路故障处理
实际上,电缆线路发生跳闸的几率较小,而架空线路跳闸几率很高,因此通常在架空线路上安装重合闸。
线路跳闸之后,不要盲目处理,首先要迅速查清楚原因和现状,对于断路器、电压等做详细检查。
如果是单电源电路,故障后主要看自动重合闸的情况,与调度员联系,切莫自行处理。
如果是双电源线路,跳闸后需要在调度员指挥下检验线路是否有电,确定没有电之后才能进行送电。
对于没有丝毫补救措施的跳闸线路,应直接停电。
变压器故障
变压器故障原因
变压器故障有很多原因,变压器的电流超过额定电流时会发生超负荷导致匝间短路;而其材料绝缘受潮导致变压器故障;高温过热烧坏变压器;铁芯故障;遭到雷击破坏等。
归根结底,变压器的损坏是长期保护不当造成的,人为的破坏和管理的漏洞以及变压器本身的老化,都会导致其故障。
但只要加强对变压器的管理,按照正确的操作模式操作变压器,变压器事故是可以避免的。
变压器故障处理
合理全面的检测变压器是预防变压器故障最有效的方法。
尽管如此,诸多原因仍然会导致变压器出现故障。
那么该如何处理呢?首先要对事故现象和变压器、线路等相关设备进行检查,是否存在超过额定电流的现象,尚未确定原因和故障未解除之前不要供电。
如果存在过负荷现象,可使用备用变压器或降低负荷,再进一步进行检查。
如果确定只是线路跳闸导致变压器故障,那么可以切断故障电路,正常运行即可。
电气误操作
原因
电气误操作,顾名思义,就是因电力系统的错误操作导致的事故。
电气误操作主要是人为原因,如操作人员的职业素质不高,不熟悉岗位规章制度,对岗位敷衍了事,导致不能够认真负责去对待本职工作以至于造成违规操作。
领导不舍得在防误闭锁装置上投资,使得防误闭锁装置安全性能不稳定,以致造成违规操作。
对于这些人为的原因,需要加强操作人员的职业素质和培训,提高责任感,以更加专业的态度严把质量关,选用可靠性高、功能性强的防误闭锁装置,从领导到员工完全掌握其使用方法和性能,并能正确操作,提高设备利用率,缩短操作时间,提高工作效率。
处理方式
电气误操作故障的发生具有很大的危害性。
因此发生误操作后,轻则导致设备损坏和断电,重则导致人员伤亡。
因此要检查现场人员是否受伤,如果有要尽快抢救;如果设备损坏,要尽快恢复设备的正常运行,避免因断电导致用户的不满。
分清楚哪个应该断开,哪个应该闭合。
处理此类事故时需要沉着冷静,尽可能的挽回不必要的损失。
直流、交流电源故障
此类故障发生时会导致电路全部中断,因此如何在最短时间内恢复供电是必须要尽快解决的问题。
重要的负荷地带需要尽快恢复,并详细检查故障对设备带来了哪些影响,是否影响设备的正常运行。
2仪用互感器的故障处理
仪用互感器是维持电能系统安全运行的重要设备,它的原理是二次电压或电流用于测量仪器或继电保护自动装置,使二次设备与高压隔离,保证设备和人身安全。
发生故障时,操作人员很容易根据不正确的表针指向进行误操作。
电压互感器
电压互感器在投入运行前要进行严谨的检查,要保持其接线的正确性和极性的准确性。
二次侧绝不能超负荷,否则会增大测量的误差。
二次侧绝对不可以短路,如果短路,会因强大的电流冲击损坏设备,对人身安全造成危害。
电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。
电压互感器保险熔断后,拉闸,检查设备是否有异常,若无任何异常,则换好备用保险再使用。
如果闭合开关保险再度熔断,不排除设备本身的原因,如匝间短路和材料老化。
当电压互感器一次侧保险熔断或二次保险熔断时,需确定设备正常后方可再次使用。
电流互感器
其用途主要是用来保护和测量,把较大的电流按照一定比例转换成较小的二次电流。
接线要注意用串联的方式,一次绕组串联在准备测的线路中,二次绕组与仪表串联。
电流互感器的故障通常是比较严重的,因二次侧一端没有接地导致绝缘损坏产生设备事故;二次侧开路导致设备发热,严重者可烧毁设备的内部线圈;一次侧开路把电压集中到低压二次侧,很容易造成人员伤亡。
因此在使用过程中一定要注意一次侧和二次侧电路情况,备好短路开关严防一次侧或二次侧开路。
发生故障时,需要沉着冷静,立刻切断电源,将设备停用,汇报上级,不要私自处理以免酿成人员伤亡。
3电容器的`故障处理
电容器很容易因为温度高而导致若外壳鼓肚、套管或油箱漏油等现象,如果电容器还具有放射火花和异常声音,外壳温度高于55℃以上示温片脱落等现象,应立刻拔掉电源,进行相关处理。
当电容器的保险熔断时,先汇报上级之后再进行处理,征得同意之后详细检查并放电完毕后,再换备用保险使用,如果使用后仍然保险熔断,则要根据断路器是否跳闸来决定是否继续给其余部分送电和继续投入使用。
处理电容器放电时,要注意电容器内部的两级电荷是否放尽,在确保无残余电荷之后才能着手进行下步处理,最好待自行放电之后进行人工放电。
然而人工放电也不能保证电容器的电荷会全部放净,由于电容器的内部熔丝熔断或断线时,可能还会有剩余电荷,因此操作时最好戴绝缘手套进行进一步处理。
4断路器拒绝合闸
“拒合”故障的检查和判断
断路器拒绝合闸故障的原因主要是由于电气方面和机械方面的故障。
故障发生后,用控制开关重新合一次,确定故障是否因操作不当导致。
检查熔丝是否毁坏,触电、铁芯是否正常,如果一切没有问题则排除电器方面的故障,那么就可以推断是机械方面的故障。
电气故障分析和处理
如果在合闸操作后指示灯没有任何变化,如红绿灯都不亮,喇叭响且没有电流经过,则要检查控制电源和回路上的元件是否正常,这样可以确定控制回路是否线路断掉、元件接触不良或根本就没有控制电源;如果红灯不亮绿灯亮,则要检查线圈或熔丝是否断掉或接触不良;如果绿灯不亮马上又亮,红灯亮过马上熄灭,则要检查断路器是否跳闸或因机械故障导致;如果合闸后绿灯亮过又熄灭,红灯不亮,但已有电流通过,则要检查是不是灯泡坏掉,断路器和开关触电是否接触不良,线圈或熔丝是否断掉或接触不良,此时操作人员应先断开断路器,消除故障后再合闸。
机械方面
机械方面的故障源于断路器频繁使用和操作导致其内部损耗,控制开关的零件松动,铁芯年久生涩,此时增加机构运转的润滑部分即可消除因机构年久导致的卡死,控制开关的零件松动和脱落也可以得到解决。
频繁使用断路器导致行程开关的触点打开过早,因拉弧烧坏行程开关的触点,只要换掉行程开关加以适当的线路调整,即可解决电机电源不通的问题。
5结论
正确的处理电力设备中的事故是电力人员的基本职能。
提高电力人员的职业素质和操作技能是电力行业的必修课。
只有认真负责,防患于未然,才能够使电力行业更加蓬勃的发展,才能更加促进国家经济的发展。
参考文献
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[2]刘玉奎.防止电气误操作的措施浅析[J].黑龙江科技信息,.
[3]王连辉.电气误操作原因分析及防止对策[J].电器技术,(11).
变电运行设备故障诊断与处理技术【2】
摘要:变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。
一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网安全。
为此,针对变电运行技术进行研究和探讨,具有深刻的理论意义和广泛的实际应用价值。
关键词:变电运行;设备检修;技术
前言
目前,油田对电网的主设备提出了更高的要求,不仅电网主设备要实现安全可靠运行,而且要保持良好的健康状态和设备完好率,才能达到电网坚强和供电可靠。
设备检修是根据设备的状态而进行的预防性作业。
在电网发展日益庞大,用户对可靠性的要求越来越高的今天,设备检修更加显现出不可替代的作用,而要建立一支具有较强理论功底和较高实践水平的操作队伍,熟练为电网的健康发展提供了有力支撑,就更离不开对变电运行设备检修要领的全面掌握,本文正是以此为出发点,对设备检修的关键技术进行阐述。
1设备检修技术措施
验电
要检修的电器设备和线路停电后,在装设接地线之前必须进行验电,通过验电可以明显的验证停电设备是否确实无电压,以防发生带电装设地线或带电合接地刀闸或误入带电间隔等恶性事故发生,验电时应在检修设备进出线处两侧各相应分别验电。
如果在木杆、木梯或木构架上验电时,不接地线验电器不能指示,可在验电器上加接接地线,但必须经值班负责人许可。
高压验电时必须戴绝缘手套,若因电压高,没有专用验电器时,可用绝缘棒代替,依据绝缘棒有无火花和放电声来判断。
装设接地线
(1)装设接地线的目的:为了防止工作地点突然来电;可以消除停电设备或线路上的静电感应电压和泄放停电设备上的剩余电荷,保证工作人员的安全;接地线应设置在停电设备
由可能来电的部位和可能产生感应电压的部分。
(2)装设接地线的方法:装拆接地线均应使
用绝缘棒或戴绝缘手套。
装设接地线应由两人进行,用接地隔离开关接地也必须有监护人在
场;装设接地线必须先接接地端。
再接导体端。
连接接触要良好。
拆接地线顺序则与此相反。
(3)悬挂标示牌和装设遮拦。
为了防止工作人员走错位置,误合断路器及隔离开关而造成事故,应在下列场所悬挂相应的标示牌及遮拦:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;若线路有人工作,应在线路断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;在部分停电设备上工作时与未停电设备之间小于安全距离者,应装设临时遮拦。
临时遮拦与带电部分的距离不得小于规定的数值。
在临时遮拦上悬挂“止步,高压危险”的标示牌;在工作地点处悬挂“在此工作”的标示牌;在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下”的标示牌;在临近其他可能误登的架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。
2跳闸故障
(35kV、66kV)线路跳闸
线路跳闸后,应检查保护动作情况,检查故障线路检查范围从线路CT至线路出口。
若没有异常再重点检查跳闸开关,检查消弧线圈状况,检查三相拐臂和开关位置指示器;如开关为电磁机构,还要检查开关动力保险接触是否良好,如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常,如为液压机构要检查压力是否正常。
检查所有项目均无异常方能强送(强送前要检查保护掉牌是否已复归)。
主变低压侧开关跳闸
主变低压开关跳闸有三种情况:母线故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、开关误动。
具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。
当主变(一般为三卷变)低压侧过流保护动作,可通过检查保护动作情况和对所内设备的检查进行初步的判断。
检查保护时,不仅要检查主变的保护还要检查线路的保护。
(1)只有主变低压侧过流保护动作。
首先,应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。
那么,到底是母线故障还是线路故障因保护拒越级呢?要通过对设备的检查进行判断。
检查二次设备时,重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的;检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。
检查一次设备,重点检查所内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧主CT至母线,至所有母线连接的设备,再至线路出口。
(2)主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。
主变保护和线路保护同时动作,线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障。
因此,在巡视设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外,还要对线路进行检查。
只有确认主变低压侧CT至线路CT无异常,方可判断为线路故障开关拒动。
开关拒动故障的处理较为简单,隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其他设备送电,最后用旁路开关代送即可。
主变三侧开关跳闸
主变三侧开关跳闸原因:(1)主变内部故障;(2)主变差动区故障;(3)主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级;(4)主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动,同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级越级。
具体故障应通过对保护掉牌和一次设备进行检查分析判断。
(1)如果瓦斯保护动作,可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障,重点检查变压器本身有无着火、变形;检查压力释放阀是否动作、喷油;检查呼吸器是否喷油;检查二次回路有无短路、接地等。
(2)如果是差动保护动作,一次设备的检查范围为主变三侧主CT间
(差动区),包括主变压器。
差动保护能反映主变内部线圈匝间、相间短路(如果是内部故障,还常伴有轻瓦斯或重瓦斯保护动作),因此,当差动保护动作后,应对主变做细致检查,包括油色、油位、瓦斯继电器、套管等。
如果瓦斯继电器内有气体还要取气,根据气体的颜色及可燃性判断故障性质;如果检查结果是主变和差动区都无异常,可以判断为保护误动。
3影响因素分析
(1)过电压的影响。
变压器的高压侧进线,大多由架空线引来,很容易遭到雷击。
此外,由于断路器的正常操作、系统设备故障或其它原因使系统参数变化,引起电网内部电磁能量的转化,出现异常电压升高,会危及变压器内部绝缘,甚至烧毁变压器。
因此,应在变压器高低压侧均装设避雷器,并在雷雨季节来临前对其进行检测。
(3)接地不符合要求。
配电变压器一般低压侧采用中性点接地方式,当负载不平衡时,中性点会流过较大电流,如果接地线连接不好,接触电阻过大,会被烧断,导致中性点电位位移,危及用户电器设备安全。
因此应经常检查接地线、点是否完整和牢固,并定期测试接地电阻。
(3)负载短路或接地。
当变压器发生短路或接地时,变压器承受相当大的短路电流,内部巨大的电动力会使绕组变形及油质劣化。
因此应安装短路保护,一般在高压侧采用跌落式熔断器,低压侧采用空气断路器。
熔断器的熔丝选择应合理,保证变压器内部短路时能熔断,或低压侧短路或过载时能跳开。
(4)完成一次操作刀闸后,要将母差保护。
跳各线路的出口压板由上I端改为上II端。
最后应投入母差保护单线路电压闭锁压板。
电压闭锁平时闭锁母差保护,通过判断是否满足零序、低压或负序电压等值来决定是否开放,再经电流判别元件判断是否达到电流整定值,是则保护出口,否则闭锁保护,其目的是防止保护二次端子被误碰而保护误动,错误出口酿成事故。
参考文献:
[1]姚金福,王开成,刘颖.变电运行故障处理中的巡视检查[J].黑龙江电力,
设备故障分析报告 篇4
一、设备检修计划的汇总工作
在8月初完成了设备计划的汇总及审核工作(除工艺及电气未上报计划外),包含熟料车间各个主机设备及可能存在隐患的辅机设备,共计计划大项32项,小项93项。其中烧成计划大项16项,小项36项,生料计划大项16项,小项57项。
二、设备检修工作的开展
本次设备检修共7天,完成了检修计划的所有检修项目,其中对各主机设备进行了重点的检查,发现的问题及时进行了处理,并做好了相关的记录。针对以下几项我们做了更详细的处理。
1、篦冷机干油泵的加油泵调节阀,因为油脂脏引起阀芯堵死,无法调节压力。造成压力瞬间升高,油泵无法正常运行。经过拆卸检查,彻底的处理了油泵的问题。确保了干油站的正常,防止了设备隐患。
2、经过检查大窑的挡轮瓦的润滑油以及带油勺、瓦口螺栓的紧固情况后,发现两档托轮1、3号瓦油质脏,并伴有铁削,通过换油清洗确保轴瓦的正常工作。
3、对煤磨高压油泵打不起压的问题进行了处理,确保了轴瓦的安全,现存在溢流阀故障问题,待溢流阀采购回来后进行更换。
4、对高温风机的检查,发现挡油环破裂,为长远安全角度考虑,对挡油环进行加工并予以更换。为风机正常运行打下了基础。
三、检修的后期检查工作
在本次检修有时间相对比较充分,所有检修处理比较彻底,没有因为时间或备件问题影响检修。在检修的`后期由运保部对检修计划所列的所有检修项目进行了全面的检查验收,发现检修中遗留的问题进行了处理,确保了本次检修的质量。
四、检修后的试车工作
本次检修工作由于设备方面计划详细时间充分,在检修后的单机试车中所有设备一次性试车成功。在这些方面值得下一次检修的借鉴和发扬。
五、存在不足之处
1、对生料磨磨辊补焊工作,认识不足,没能彻底的处理,可能对未来的几个月的运行存在影响,当然这也是一些客观的原因,比如时间紧,补焊工具迟迟不能到厂等。
2、检修完成后没有组织了相关人员进行现场验收,试机时间较短,从而没能及时发现设备仍存在的问题,影响开机。如开机当晚的高温风机轴承发热现象,就是因为试机时间短,不能及时发现问题所造成的。以后我们将吸取本次的教训,在下次的检修中我们必须把验收工作做实做扎实。
3、检修的记录做的不及时,检修计划中缺乏机电及工艺检修计划,从而导致工艺检修无计划可查。检修原始记录有些做得不够到位,填写滞后,部分检修人员填写不正确,这些需要以后有注意的。
设备故障分析报告 篇5
尊敬的总公司领导:
我分公司(祁东分公司)三台锅炉于今年停炉后在5月份由安徽省特种设备检测院宿州分院再度进行锅炉内检。
经检测查明:3#、4#锅炉因使用年久,主要安全受压部件的部分水冷壁管呈溃疡状腐蚀穿透而导致泄漏,必须重新更换;炉膛内燃烧室下塌部分需拆除重新砌筑;炉排及其搁架钢梁部件出现崩塌与断裂现象,急需更换与维修;送引风机系统的’调整机构风道及电控系统受损,有待整修。为此检测部门要求本分公司,尽快联系服务质量可靠的锅炉维修单位及时进行维修。
经向检测部门咨询了解,近二年为本公司实施锅炉维修的单位宿州市森堡环保设备有限公司,是专业从事锅炉安装及维修的服务机构。该公司有着良好信誉、服务质量可靠、能主动委派维修人员与我司炉人员跟班作业,发现问题给予及时处理。与同行其他服务单位相比,该公司的信誉及服务质量均值得信任。去年冬季,该公司为我们更换安装了一台新锅炉,该锅炉投入运行后,发现其采暖效果为历年来之最佳,而且锅炉运行至今未产生过任何大的故障。
鉴于上述情况,本分公司拟选择宿州市森堡环保设备有限公司承担此项锅炉维修工程,现特此申请总公司领导酌情考虑决定。以便在今年冬季来临之前,锅炉得以及时修复,投入正常运行,保障职工届时能正常采暖。
妥否,请批示!
xx分公司
20xx年x月x日
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