给三级跳运动员加油稿【范例5篇】
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致三级跳运动员加油广播稿【第一篇】
大地属于你,
蓝天属于你,
在你一跃的瞬间,
同时跃出了我们的希望。
草儿欣赏你,
白云欢迎你,
身轻如燕,飞跃蓝天,
奥林匹克精神在你身上体现,
跳吧,跳出你的自信,
跳出你的顶尖,
跳出你的胜利山颠。
致三级跳运动员【第二篇】
[关键词]越级跳闸;解决方案;原因分析
中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)36-0062-02
一、10kV线路越级跳闸原因分析
(一)线路故障引起的越级跳闸
根据线路故障引起的越级跳闸分为三种类型,是由于自然灾害引发的线路故障跳闸。由于我国10kV线路的运行环境来讲,大部分都是架空线路,这种类型的线路具有路径长、范围广、绝缘配置低、线路弧垂过大等特点。同时,在雷雨天气和大风天气的环境下,线路很容易遭受到雷击或其他外界因素的影响,从而产生强雷电、高电压等导致线路越级跳闸现象。另外,是外力破坏引发的路线故障跳闸。外力主要是指的是线路运行环境中有可能对线路造成破坏的所有因素,比如说动物爬到配电变压器上、树木折断之后掉到线路上、房屋建筑过程中所造成的线路损坏、车辆损坏电力线路等,都会在一定程度上导致10kV线路越级跳闸。最后是线路短路引发线路故障跳闸,部分线路由于长时间高负荷运行,如引流线烧坏、线路过流断线、绝缘破坏导致相间短路而引起线路越级跳闸。?
(二)设备故障引起的越级跳闸
通常配网设备故障和用户设备故障是两个常见的导致10kV线路越级跳闸的原因。配网设备故障的原因主要有四个方面,一是在线路运行过程中,由于电线杆杆塔基础不牢固,致使电线杆倾斜,从而造成线路故障;二是在线路施工过程中,由于施工人员工作失误而导致的线夹和引线等设备连接没有达到标准,引起接头烧毁的现象发生,造成线路故障;三是由于10kV保护线路大部分都是安装在高压开关柜内,运行的环境恶劣,造成线路故障;四是在线路运行的配电变压器、避雷器、分段电断路器、跌落式熔断器烧坏等,造成线路故障。由于用户设备故障而引起的线路越级跳闸主要原因是设备使用时间过久,造成了设备老化,绝缘效果无法达到线路运行的安全需求,很容易引起设备故障,用户设备一旦出现故障,就会在一定程度上导致整条线路故障跳闸。?
(三)检修技术管理落后
由于10kV线路中涉及到的设备较多,结构比较复杂,因此给检修人员的工作带来了巨大的困难,工作人员在对线路进行检修的时候,往往不能及时将线路设备中存在的安全隐患进行有效处理,从而导致10kV线路越级跳闸的现象频频发生。此外,缺乏经验丰富的检修技术人员、检修技术管理落后等多方面的限制,也会在一定程度上造成10kV线路越级跳闸的事故发生。
二、越级跳闸的影响和方式
设备出现短路以及其他故障时,电路开关或保护不再接受控制,或者保护定值不对称,引起上级开关跳闸,而其级内开关不影响,导致停电范围进一步增大,故障后果更加严重,引起极大的损失。10kV线路越级跳闸主要表现在以下几个方面:警铃发出警报声、有“保护动作”信号,有开关跳闸、母线电压降至零,负荷为零。
三、越级跳闸原因分析
根据越级跳闸问题进行详细分析,本文总结导致10kV线路越级跳闸因素包括直接因素和间接因素两方面。其中,直接因素又可以按照故障设备分成保护装置故障和开关故障。保护装置故障主要以下几方面:回路方面,交流电压回路和直流回路;保护装置内出现问题,例如插件受损、光耦出口受损等;保护定值不对称等。有关线路开关方面,引起拒动因素也是多方面的,如滞留母线电压达不到标准电压值,或者无电源供给;由开关管控的回路中熔断器断开;跳闸线圈或防跳闸线圈发生断线;操作装置出现问题,跳闸铁芯卡不灵活,或者与机体脱离,液压机构压力值偏低等。
间接原因则包括内容更为广泛,环境问题、跳闸率居高不下、安全性要求高等。以下由笔者进行详细分析:有关周围环境问题,当前,10kV保护装置基本上都是存放在高压开关柜中,其环境较差,温湿度、电磁干扰等容易引起10kV保护装置问题出现,并且受到不良电磁环境影响,以导致保护拒动发生;线路本身跳闸率居高不下,10kV线路供电广、线路长、设施复杂、多架空线路[3]。因此其自身跳闸率更高,从而增加了10kV线路保护和开关的故障排查负担;随着安全性稳定性的不断提高,以及有关10kV线路停电问题的安排难度不断增大,导致10kV线路设备出现故障难以及时处理。
四、越级跳闸措施分析
1.针对易发生故障的生产厂家设备进行全面调整,降低拒动发生率;?
2.提高有关10kV保护和开关的检测,如发现问题及时处理,尽量避免10kV继电保护拒动的出现;
3.强化对10kV开关设备的维护,确保10kV开关拒动时间较少发生甚至是不发生。
如果跳闸线圈烧毁,会发送专门信号,从而使问题能够被立即发现。但若该情况时常出现在保护跳闸过程中,受开关设备卡涩因素影响,无法立即找出故障所在。设备管理单位部门处理好开关设备的日常维护,在10kV线路停电时,开展相关维护和测试,提高10kV线路的可靠性。针对由线圈或设备卡涩引起的越级跳闸问题,由供应厂商进一步分析,详细排查问题原因,按照分析结果设计相应的解决方案;
4.全面落实10kV继电保护装置监管,最大限度避免10kV保护拒动的出现。
目前线路中使用的保护装置都具备智能自检能力,但并不能针对所有缺陷进行检测并立即警告,只能根据运行情况检测。因此,应提高有关10kV保护装置运行检测。定期开展专业设备问题分析,任命相关负责人对10kV保护设备进行全程监测,同时还需保证检验工作的标准型。?
5.优化10kV线路运行环境。上文中提到,当前,10kV保护装置基本上都是存放在高压开关柜中,其环境较差,温湿度、电磁干扰等容易引起10kV保护装置问题出现,并且受到不良电磁环境影响,以导致保护拒动发生。为此,优化环境十分重要。首先,完善通风设备,如有不达标问题,立即调整。提高卫生清洁重视,避免由于灰尘存积引起的设备卡涩。?
6.加强站外10kV配电线路维护。据统计,导致配电线路出问题的因素主要包括设备长期为更换、设备质量较差、外力侵蚀等。为了避免配网设备出现问题,降低线路保护设备及开关切除故障负载,配网设备管理人员需注意如下几点:加大设备巡视检查力度,全方位多方面利用相关检测功能,对配电设备所处情况进行检测,若有问题及时发现并解决;坚决遵循验收标准,对配电设备安装制作流程、交接过程及其他有关过程认真检查;充分利用科技的进步,大范围大力度的应用配网新型技术,使用新型设备,全面提升配网设备的科技层面,利用科学技术解决问题。
五、线路越级跳闸的解决措施
为了能够有效避免由于线路越级跳闸给电力系统运行带来的影响,保证线路运行安全。电力部门可以从以下几个方面着手,对10kV线路越级跳闸问题进行解决。
(一)做好防雷措施和防外力破坏工作
首先,要根据10kV线路的实际情况设计最合适的防雷保护间隙,以此来确保线路在遭受雷击的时候,所产生的雷电流能够得到有效疏导;其次,由于10kV线路的路径较长,范围较广,容易遭受雷击的线路也会比较多,因此,在特定的线路上安装防雷金具和避雷器是非常重要的。除此之外,工作人员还要做好防外力破坏工作,应该在线路的指定位置安装驱鸟器,以此来确保线路不会受到鸟类的破坏。与此同时,还要对各个线路的运行环境进行仔细检查,一旦发现线路上存在杂物,应该第一时间对其进行清理,从而保证线路始终都处于正常运行的状态。
(二)加大对配网设备的检修维护
加大对配网设备的检修维护,首先要确保电线杆杆塔基础的牢固,尤其是对于一些位于土壤松软、容易出现积水的杆塔,一定要确保土壤的夯实程度能够达到线路安全运行的需求。其次,在线路施工过程中,监理人员一定要对线夹和引线等设备的连接给予高度重视,保证其连接牢固;最后,要对变压器、避雷器、断路器、熔断器进行定期检修和更换,尤其是在雨季到来之前,一定要对线路上所安装的避雷设备进行全面系统的检查,一旦发现由于故障或老化等因素而造成的不能正常使用的避雷设备,必须及时予以更换,以此来提高线路的防雷水平。
(三)加大对用户设备的监管力度
首先,要对用户展开设备安全重要性的宣传,让用户充分认识到设备故障有可能带来的危害,因此来引起用户对设备安全运行的高度重视。其次,要为用户提供免费的设备检修服务,确保用户设备的安全运行。最后,要对用户设备进行定期的安全检查,一旦发现设备中存在安全隐患,必须及时采取相应的措施将其解决。对于使用时间较长的设备,无论其功能是否完好,都应该对其进行更换,避免由于设备故障而造成的线路越级跳闸。?
(四)加强线路的运行管理
加强线路的运行管理也是线路越级跳闸的解决方法之一。无论是哪一种类型的线路,在运行的过程中,必须要有严格的运行管理规范作为依据,并且要确保管理规范中的内容都能够得到切实落实。与此同时,要加强电力部门线路施工人员和检修人员的技术水平和职业道德水平,无论是在线路施工中还是检修中,都要保证线路质量,严把线路设备质量关,避免不合格的设备流入施工现场,保证线路的整体质量。
(五)加大新设备的投入运行
随着我国科学技术发展脚步的不断加快,在未来的时间里,加大新设备的投入运行对10kV线路安全、稳定的运行具有重要意义。首先,为了提高10kV线路检修的效率和准确性,电力部门可以在线路上安装短路故障指标器,这样能够在最短的时间内将线路故障及其位置检测出来;其次,要尽可能实现配网自动化,提高对路线的检测水平,方便工作人员对线路中各个设备的实时运行情况进行全面系统的掌握。
随着电力客户对供电安全可靠性要求的不断提高,如何有效避免线路越级跳闸问题已经成为了电力部门的一项重要工作。在未来的时间里,相关部门人员必须要对造成线路跳闸的原因进行全面系统的掌握和了解,从而根据电力系统运行的根据需求,采取科学合理的解决办法,以此来确保线路运行的安全性和稳定性,促进我国电力系统的可持续发展。
参考文献
[1] 陈铮。10kV线路越级跳闸的原因分析及解决办法[J].《湖南农机》.2012(09).
[2] 田兴云。10kV系统故障保护越级跳闸的原因及解决办法[J].《电工技术》.2007(05).
致三级跳运动员加油广播稿【第三篇】
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致三级跳运动员【第四篇】
[关键词]线路故障;越级跳闸;主变保护
中图分类号:TM307+.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)03-0330-01
某220kV变电站110kV线路故障导致线路保护动作后,主变保护相继动作,造成110kV 西母、35kV I母失压。分析本故障可以提高运维人员对线路故障越级跳闸的原因分析及处理能力,加强对缺陷的认识。
一、正常运行状态
某220kV变电站正常运行?10kV侧均采用双母并列运行方式,母联200、110合闸运行;35kV采用单母分段运行方式,母联300处于热备用状态,35kV侧没有配备自投。1#、2#主变并列运行,1#主变中性点不接地(投间隙保护),2#主变中性点接地(投零序保护)。101、112、113、115、118运行于110kV西母;301、311、315、317、321、323运行于35kV I母。
二、故障现象
后台机:×点×分事故告警。主接线:201、110、301分闸;117、101在合位;1#主变三侧潮流指示落零;110kV 西母、35kV I母失压且出线潮流指示落零。
告警信息:故障录波器动作;110kV时常1#线两套保护动作;2#主变两套保护中压侧接地后备保护动作;110出口跳闸,遥信分闸;1#主变中压侧间隙保护动作;201、101、301出口跳闸,201、301遥信分闸;201、110、301出口跳闸光字点亮;时常1#线保护动作光字点亮;1#、2#主变中压侧保护动作光字点亮;站用变备自投动作。
二次装置: 时常1#线保护装置液晶窗显示差动动作、接地距离I段动作,零序I段动作,A相、测距;2#主变保护装置液晶窗显示方向过流I段1时限动作;1#主变保护装置液晶窗显示间隙保护动作。时常1#线操作箱TA、TB、TC灯亮,117出口压板漏投, 1#主变高、低压侧TD灯亮。测控装置显示201、110、301分闸;117、101合闸。故障录波器显示:时常1#线A相故障。
一次设备:201、110、301均在分闸;117合闸,101SF6降低闭锁在合位;其它无异常。
三、原因分析
故障分析:故障发生后,根据保护及故障录波检查可以判断出110kV时常I线线路A相接地故障,测距; 110kV时常I线线路保护差动动作、接地距离I段动作,零序I段动作,拒动原因检查发现117出口压板漏投,这是由于工作交接不清,设备巡视不到位等原因造成的,导致117断路器没有跳开,110kV 断路器没有配启动失灵故障越级到110kV西母,导致西母出线对侧跳闸,故障进一步越级到两台主变中压侧,2#主变保护中压侧零序I段动作跳开母联110, 由于101与时常I线117都在西母,1#主变间隙保护动作跳201、101、301,101由于SF6压力降低闭锁没有跳开。故障造成110kV 西母、35kV I母失压且出线潮流指示落零。站用变备自投动作跳2#站用变进线合低压分段。
四、结语
本次故障原本应该是常见的单一的线路单相接地故障,但由于工作疏忽、不严谨导致工作交接不清,设备巡视不到位最终造成大面积停电的严重后果。因此工作中看似简单的工作交接、设备巡视其实也非常重要。这个案例一方面为提高运维人员故障分析判断能力提供了常见断路器拒动原因分析,另一方面也为运维人员在细节管理方面起到了警醒作用。
参考文献
[1]张全元。变电站现场事故处理及典型案例分析(一).中国电力出版社,2008.
致三级跳运动员【第五篇】
关键词 变电技术;变电运行;复杂接线
中图分类号TM63 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)77-0134-02
0 引言
作为整个工业产业化的核心部分,电力工业在现代社会发展过程中得到了充分的发展,不但满足了人们用电需求,同时有力推动了电力工业的持续发展。随着用电需求的不断增加,电力网络的规模也不断的扩大,而各个区域之中的变电站和输电线路也变得更加的密集、复杂,伴随着输电线路的高压化趋势,复杂接线环境下变电运行的安全可靠成为了变电运行技术重要的发展方向。
1 复杂接线方式下变电运行技术应用的必要性
在整个电力系统的生产运行过程中,变电运行作为一个对整个电网的稳定运行以及事故处理管理的重要部分,在电力系统的生产运行过程中发挥着重要的作用。在这个过程中,变电运行人员是确保电网安全可靠、稳定运行的保证,对在操作的过程中要按照对应的原则对电网及相关设备进行维护,根据调度相关指示执行对应的倒闸等操作,并及时的处理该过程中出现的各种异常、事故等,是现场的第一事件处理者。
随着电网规模的不断扩大,变电站的接线方式日趋复杂。从传统的双母线接线方式逐步向双母线分段接线的方向发展。当前部分变电站开始采用自耦变压器与三绕组变压器并行接线的方式,使得当前变电站的接线方式更加复杂。虽然这些复杂的接线方式在提高电网运行可靠性以及安全性方面有一定的作用,但是同时也迅速的增加了变电站运行维护人员的维护难度,增加了运行和维护的成本,一旦管理不善甚至会造成变电事故的发生。所以,有必要对电网变电运行过程中变电运行技术的应用进行分析,为保证变电运行的安全可靠提供一个参考。
2 三绕组变压器与自耦变压器并列运行技术
在变压器设备正常运行的过程中,因为三绕组变压器的主变压器与自耦变压器的主变压器的短路阻抗中存在着对应的偏差,所以三绕组的主变压器和自耦主变压器是不能实现并列运行的。只有在其中的两台自耦变压器中的主变压器退出任意一台之后,三绕组主变压器才能和其他的一台主变压器进行并列运行。但是采用这种并列运行状况却容易出现主变压器过载的问题,因此在运行的过程中应该对两台主变压器的负荷状况进行实施的关注。同时,当采用两台自耦主变压器进行并列运行时,需要对两台并列运行的主变压器进行电压和档位的调试,一旦发现不一致就要进行调度和调节。
自耦主变压器的具有的一个重要特点就是其中性点直接接地,而三绕组主变压器的中性点必须经过接地闸刀来接地。在进行倒闸操作的过程中,应该考虑主变压器的中性点接地方式:当三台主变压器同时需要运行时,可以将三绕组主变压器高压侧的中性点接地刀闸保持在断开的状态,而低压侧的中心点接地刀闸则处于断开状态。而在三绕组主变压器在运行的过程中,应该对另外的主变压器进行倒闸检修时,则可以将三绕组主变压器中的高压侧中性点接地刀闸处于闭合状态。
由于变压器时常需要进行倒闸操作,因此导致跳闸现象经常发生,导致跳闸现象发生的主要原因包括:母线故障、越级跳闸以及保护开关误动作等情况。通常导致跳闸的原因包括:主变压器内部故障、主变压器差动区域故障、主变压器低压侧母线故障、与主变压器低压侧母线相连接的线路粗线故障等。在处理的过程中应该通过对一次、二次设备进行检查的方式来判断其中到底是属于哪一种故障,根据导致跳闸的具体原因进行针对性的处理。
3 变电运行中的若干技术问题
接地线的设置
在复杂接线方式之下进行接地线的设置,其主要目的是为了有效的避免工作地点土壤来电、消除停电设备上的感应电或者是放电设备中存在的剩余电荷,确保工作人员的安全。在设置接地线的过程中,应该尽量设置在停电设备中可能存在电荷的部位。在设置接地线的过程中,装拆接地线应该使用防护手套等相关的绝缘设备,由两人同时进行接地设置,并保证在接地线现场安排有监护人员。在接地线的过程中,应该先连接接地端,之后再连接导体端,并保证线接触良好。而在拆除接地线时则按照相反的方向进行。
主变低压侧开关跳闸原因分析
导致主变压器低压侧开关跳闸的主要原因包括:母线故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)或者是开关误动等。而在具体的变电运行过程中需要通过对二次侧以及一次设备等来进行分析与判断。在主变压器的低压侧发生过流保护动作之后,可以通过对对应的保护动作情况以及变电所中的设备进行检查等方式进程初步的判断,确定为何种故障导致的低压侧开关跳闸。同时,在检查保护的过程中,还应该对主变保护中的相关线路保护情况进行检查。
主变三侧开关跳闸原因分析
主变压器三侧开关出现跳闸的原因主要包括这样几个方面:其一,主变压器内部出现故障;其二,主变压器的差动区出现故障;其三,主变压器的低压侧母线由于故障而导致故障侧的主开关出现拒动,或者是低压侧发生了过流保护拒动而导致了越级问题;其四,当与主变压器的低压侧母线相连的线路出现故障时,由于该线路的保护拒动或者是保护动作而出现了开关拒动等问题,尤其是在发生了主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动导致了二级越级情况是,都可能导致主变三侧开关跳闸。
4 结论
随着区域网络电网以及现代电力工业的持续发展,双母线分段带旁路复杂接线方式、三绕组变压器与自耦变压器并列运行方式等变得更加广泛。所以,应该加强复杂接线方式下变电运行技术的应用研究,提高电网运行的安全可靠程度。
参考文献
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